使用定制的球化劑,成分如下:38%~48%Si,5 0%~6 5%Mg,RE≤1 0%,Al≤1 0%。粒度:5~40mm。此種球化劑與國內(nèi)常用的稀土硅鐵鎂合金或稀土硅鐵鎂鈣合金球化劑比較,其含鎂量低于前者,又高于后者。球化反應(yīng)較平和,且在*球化效果的前提下能較好地控制球化劑的加入量,*球化劑的吸收率,并且較好地控制鐵液溫度的下降。另外,使用的球化劑稀土元素含量極低,從而使球化處理后鐵液中殘留稀土量不致過高,減少滲碳體的形成;而殘留在鐵液中的微量稀土元素既可抑制球化干擾元素的作用,又可以提高孕育時(shí)的成核率。
經(jīng)過一系列的試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),活塞環(huán)不同的V/O比(斷面面積與周長(zhǎng)之比)所需球化劑的加入量不同;不同的原鐵液含硫量所需球化劑的加入量也不同。球化劑的加入量是燒損量、去硫耗鎂量與殘余鎂量的總和。
由于原鐵液出爐溫度、球化處理方式、停留時(shí)間的長(zhǎng)短都將影響鎂的損耗量,為了正確控制球化劑的加入量,對(duì)生產(chǎn)中變化較大的因素加以控制,球化溫度應(yīng)控制在1500~1550℃(*佳在1530~1550℃),球化劑加入采用凹坑包底沖入法,球化處理后澆注時(shí)間不超過8min(*佳控制在6min內(nèi))。在操作周期和工藝基本不變的情況下,認(rèn)為鎂的燒損量基本一致。
由于原鐵液含硫量較高,不可能達(dá)到<0 018%的要求,球化劑的加入量需考慮去硫耗鎂量。碳硫分析儀的快速測(cè)定,能及時(shí)提供原鐵液的含硫量,試驗(yàn)中原鐵液的含硫量在0 02%~0 03%,去硫耗鎂量在0 0076%上下波動(dòng),這在工藝上是可以接受的。
球化劑的用量直接影響殘余鎂量的多少。如果球化劑加入量過多,就會(huì)引起殘余鎂量過多,雖然不致于影響球化合格率(球徑大小仍屬正常),但是它會(huì)增加收縮,引起脆性。同時(shí)由于原鐵液含錳量偏高,球化劑加入量過多,較易出現(xiàn)碳化物,白口傾向嚴(yán)重,導(dǎo)致球數(shù)合格率的下降;如果球化劑加入量過少,就會(huì)導(dǎo)致殘余鎂量不足,影響球化的合格率,球數(shù)合格率也會(huì)降低。表1是在正常試驗(yàn)情況下的結(jié)果,并說明如下:①球化劑加入量1 4%時(shí),由于殘余鎂量不足,出現(xiàn)蠕蟲狀石墨;②加入量1 8%時(shí),由于殘余鎂量過多,出現(xiàn)碳化物,導(dǎo)致球數(shù)下降,不過二者球徑大小仍合乎要求;③球化合格率非球化率。
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